故障分析1.1級排壓超標般有種情況,是3級吸氣閥提前或延時關閉??諌簷C正常運行時,當1級排氣時級應吸氣,如果級吸氣閥提前關閉,使I級排氣不能進入級汽缸,I級的排氣壓力升高;如果級吸氣閥延遲關閉,則在1級排氣閥關閉后的個短時間內(nèi)級吸氣閥仍處于開啟狀態(tài),此時級氣缸內(nèi)活塞己經(jīng)開始對氣體進行壓縮,受壓縮的高壓氣體倒灌回I級排氣通道,使I級排氣壓力過高。是級排氣閥泄漏。當I級排氣閥排氣時,級排氣閥關閉,級吸氣閥開啟。如果級排氣閥關不嚴,遼級排汽管道里的高壓氣體在1級吸氣的同時會倒灌回級汽缸,影響級汽缸的正常吸氣,使I級排氣背壓升高,從而迫使1級排氣壓力增高。是級排氣閥延遲關閉。這與前述道理相同。是級雙作用活塞環(huán)泄漏。在級汽缸內(nèi),氣體從高壓側向低壓側泄漏。將影響1級排氣,且使1級排壓升高。
往復式活塞空壓機的故障分析盛強金昌冶煉廠動力車間,安徽銅陵244101運轉。
我廠空壓站臺同步電動機拖動的408型空壓機因故障停運,排除故障后,帶負荷運轉15,再次出現(xiàn)故障。當時的工況參數(shù)與正常運轉時的工況參數(shù)對比存在個問,是1級排壓超標;是在1級排壓超標運轉時,1級安全閥沒有起跳;是機械潤滑油消耗量嚴重超標。
氣閥不能及時開啟和關閉,多因控制閥片升降時關閉,彈簧過硬則閥片易延遲開啟和提前關閉。
氣閥泄漏般是環(huán)形閥片碎裂氣閥彈簧斷裂或閥片和彈簧有嚴重磨損等引起。
2.潤滑油消耗量大主要是訂級活塞桿填料密封間隙較大,使作水平往復運動的活塞桿帶過量的潤滑油進入訂級汽缸,造成潤滑油消耗量大,因此,只要更換級填料密封即可解決。
3.1級彈簧式安全閥超壓不起跳改變調(diào)節(jié)螺釘壓緊彈簧的松緊程度即可。但應注意,起跳壓力調(diào)好后,應將鎖緊螺母擰緊,防止調(diào)節(jié)螺釘松動,使起跳壓力自行改變。
檢修拆檢空壓機級只進排氣閥,發(fā)現(xiàn)只環(huán)形閥斷裂,為保證檢修質(zhì)量,更換全部氣閥的環(huán)形閥片和氣閥彈簧以及密封鋁墊,同時對各閥進行清洗。此外,在拆卸級缸頭排氣閥時,察看了級缸頭鏡面的下半部,發(fā)現(xiàn)底部鏡面有麻點和沿往復運動方向的溝紋等缺陷。更換級汽缸和活塞環(huán)以及活塞桿的填料密封圈,組裝后試車,運轉正常。