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    改變煤氣壓縮機(jī)的密封模式收到明顯效益

    昆山遠(yuǎn)方機(jī)電設(shè)備有限公司     2014/12/23 12:00:00
     
      設(shè)計(jì)方案在不改變高爐煤氣質(zhì)量的情況下,可以通過提高壓縮機(jī)的密封質(zhì)量來改善壓縮機(jī)的運(yùn)行狀況。煤氣壓縮機(jī)的密封形式原采用傳統(tǒng)的機(jī)械密封,利用橡膠制品密封環(huán),因質(zhì)量等多方面因素,不能很好地起到密封作用。通過改變壓縮機(jī)的傳統(tǒng)密封方式,煤氣與熱力用廠區(qū)現(xiàn)有的氮?dú)鈱嚎s機(jī)進(jìn)行氮?dú)饷芊?。把氮?dú)馔ㄟ^管道引入加壓機(jī)房,通入壓縮機(jī)一、二級缸活塞桿兩道密封環(huán)之間,使氮?dú)獬錆M壓縮機(jī)活塞桿與密封環(huán)的空隙處。
      
      為了改善潤滑,頻繁更換潤滑油,造成新油的大量耗費(fèi)。經(jīng)分析,原因是壓縮機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)和煤氣傳輸系統(tǒng)之間的密封不十分嚴(yán)密,使煤氣中的灰塵、水分通過壓縮機(jī)一、二級缸活塞桿的密封環(huán)進(jìn)入潤滑系統(tǒng),使油箱中的潤滑油乳化加快,造成潤滑不良,最終導(dǎo)致壓縮機(jī)部件損壞加快。
     
      關(guān)鍵技術(shù)的考慮(1)氮?dú)夤艿乐睆降倪x擇氮?dú)庠趶S區(qū)管內(nèi)輸送壓力為0.7MPa,從管道價(jià)格、承受壓力兩方面綜合考慮,選擇了內(nèi)徑為32mm的普通焊接鋼管。
     
     ?。?)氮?dú)鈮毫Φ倪x擇氮?dú)庠诠艿赖妮斔蛪毫?.7MPa,煤氣壓縮機(jī)一級缸出口煤氣壓力為0.15MPa左右,二級缸出口煤氣壓力為0.2MPa左右。氮?dú)膺M(jìn)入壓縮機(jī)的壓力應(yīng)調(diào)節(jié)至分別高于一、二級缸出口煤氣壓力,一級缸進(jìn)口氮?dú)鈮毫φ{(diào)節(jié)至0.25MPa,二級缸進(jìn)口氮?dú)鈮毫φ{(diào)節(jié)至0.3MPa,利用氮?dú)馀c高爐煤氣之間的壓力差,杜絕了煤氣中攜帶的水分、灰塵進(jìn)入潤滑系統(tǒng),從根本上解決了潤滑油乳化、變質(zhì)的問題。
     
     ?。?)氮?dú)膺M(jìn)入油箱問題的解決氮?dú)庠诔錆M壓縮機(jī)活塞桿與兩道密封環(huán)的空隙的同時(shí),因其壓力高,一部分進(jìn)入氣缸隨煤氣一起排出,另一部分氮?dú)鈺?huì)沿活塞桿進(jìn)入油箱,容易造成油箱內(nèi)的壓力增大。在油箱上部設(shè)計(jì)安裝了放散裝置,并且把放散裝置引至室外,確保油箱內(nèi)油面上的壓力為常壓。
     
      實(shí)施效果(1)2001年對4號煤氣壓縮機(jī)實(shí)施了改造,通過一年多的試運(yùn)行,效果顯著。檢修、部件更換率同另外3臺(tái)比較明顯降低。潤滑油變質(zhì)速度大大降低,從每月平均耗油量為330kg降為130kg.
     
     ?。?)氮?dú)鉁囟鹊?,吸收活塞桿和密封環(huán)摩擦產(chǎn)生的熱量,具有很好的冷卻作用,延長了活塞桿和密封環(huán)的使用壽命;且氮?dú)鉃槎栊詺怏w,不易發(fā)生物理、化學(xué)變化,操作安全性大,同煤氣相比對人體傷害大大減少。2002年4月,又對其他3臺(tái)壓縮機(jī)進(jìn)行了技術(shù)改造,運(yùn)行效果良好,大修次數(shù)從改造前的年平均7次降為改造后的年平均2.5次。
     
     ?。?)年節(jié)約材料費(fèi)、年節(jié)約備件費(fèi)和年節(jié)約檢修費(fèi)之和,扣除總項(xiàng)目投資后,年直接經(jīng)濟(jì)效益為4。結(jié)語通過改變煤氣壓縮機(jī)的密封模式,利用氮?dú)饷芊饷簹鈮嚎s機(jī),收到了明顯的效益。不僅大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且減少了因檢修經(jīng)常堵盲板操作所帶來的危險(xiǎn)性。