由于正常運行過程中氣體壓力為0.34MaP,與循環(huán)水在此處壓力相當,泄漏量得以遏制,而停車后由于殼側(cè)無壓力,造成循環(huán)水的大量泄漏。最初并未引起注意,也未在每次啟動前通過開大導(dǎo)淋進行排放,致使啟動過程中段間換熱器內(nèi)部積水而造成空氣流動不暢,阻力增大,這是造成低速喘振另一個主要原因所在。
空氣壓縮機機組軸瓦為橢圓軸承,發(fā)生油膜渦動的可能性比可傾瓦軸承的可能性更大,從波動時頻譜分析來看也存在著各種頻率成分(包括低倍頻成分),為此通過采取調(diào)整油溫及油壓等措施逐一進行確認,但均未使低速時振動波動消除;可以排除由于油膜渦動而造成低速時的振動波動。
首先從空氣管線進人換熱器空氣入口側(cè),發(fā)現(xiàn)內(nèi)部芯子浮灰結(jié)垢嚴重,特別換熱器芯子底部污泥較多,將芯子入口側(cè)底部污泥進行了清理,然后進行化學(xué)清洗,從殼側(cè)底部導(dǎo)淋將清洗液灌人殼程內(nèi),靜泡2h后排出。
發(fā)現(xiàn)清洗液中污泥較多,清洗液混濁嚴重,再次進清洗液靜泡lh,然后用清水兩次漂洗,并用氮氣進行干燥。由于換熱器使用多年,結(jié)垢相當嚴重,僅憑化學(xué)清洗并不能徹底清洗干凈,況且在化學(xué)清洗過程中由于殼程只有底部以DG80的導(dǎo)淋,而排氣管線僅僅是DG20的小接管,無法實現(xiàn)循環(huán)化學(xué)清洗,使化學(xué)清洗不能取得較好的效果,問題僅僅得到暫時的解決。